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红土铬矿选矿粗粒级抛尾:不磨就能扔掉40%的废石,一年省下磨矿成本180万

作者:admin 发布时间:2026-06-12
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【30秒速读】

  • 江西德兴一家红土铬矿选厂,原矿中+3mm粗粒级占比35%,铬品位仅2.5%,但全部进入磨机,白白消耗钢球和电费。

  • 三个根本原因:没有预先抛尾流程、筛分效率低、抛尾设备选型错误。

  • 加装一台双层直线振动筛和一台跳汰机,+3mm粒级先筛后选,抛出产率32%的尾矿。

  • 改造后磨机处理量从每天280吨提升到410吨,吨矿磨矿成本下降42%,铬回收率反而提高3个百分点。

你走进江西德兴一家选厂,老厂长在办公室拍桌子:“我真想不通,明明有一大堆大块石头进磨机,磨了半天也没多少铬,还磨坏了衬板。你说我是不是应该先把这些大块头扔掉?”你顺着他的手指看过去,原矿仓下料口哗啦啦下来的矿石里,肉眼就能看到不少灰白色的脉石块,和暗绿色的铬矿一对比,颜色差太多了。老厂长姓刘,干选矿二十多年,说话不拐弯:“我测过,那些大块石头含铬不到1%,磨它干嘛?”

一、主诉

诊断要点:客户抱怨“磨了一堆废石”,粗粒级尾矿抛不掉

刘厂长拿出一沓化验单:“你看,原矿铬品位13%左右,但+5mm的粗粒级占比30%,铬品位只有2.8%。-5mm的细粒级铬品位能到18%。我知道应该先筛先甩,但试过振动筛直接筛,筛上扔了又怕里面有铬。试过重选,用水量太大。现在没办法,全进磨机,一天磨280吨,里面有90吨是大块废石。”

我蹲在原矿堆边上,用锤子敲开几块大石头。灰白色,断口粗糙,滴几滴盐酸不冒泡——典型的石英脉石。用便携式XRF扫一下,铬含量不到0.5%。又敲几块暗绿色的,铬含量明显高。刘厂长说:“我们已经人工手选了,但工人一天选不了几吨,效率太低。”

粗粒级抛尾的痛点很清楚:不抛,磨机在白白浪费能量;抛了,又怕把铬矿一起扔掉。关键在于找到抛尾的粒级下限和有效设备。

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二、快速检查

诊断要点:做筛析和重液分离,算清楚每个粒级能抛多少

我让刘厂长配合做三件事。第一,取原矿样50公斤,用5mm、2mm、0.5mm标准筛做全粒级筛析,每个粒级化验铬品位。第二,取+2mm的各粒级样,做重液分离试验(用三溴甲烷,密度2.9),分选出重矿物(铬矿)和轻矿物(脉石),看理论抛尾潜力。第三,测试现有振动筛的筛分效率——取筛上和筛下样,算筛分效率。

数据出来,刘厂长更不淡定了:

粒级 产率(%) 铬品位(%) 金属分布率(%) 理论抛尾产率*
+10mm 12 1.2 1.1 95
5-10mm 18 2.5 3.5 85
2-5mm 20 8.2 12.8 45
0.5-2mm 25 16.3 31.8 10
-0.5mm 25 25.8 50.8 0
合计 100 13.0 100 32**

*理论抛尾产率:指该粒级中密度<2.8的脉石占比,可通过重选或跳汰抛除
**全样理论抛尾产率约32%,抛除尾矿平均品位约1.8%

+5mm的粗粒级产率30%,但铬金属分布率只有4.6%。也就是说,如果把+5mm全部扔掉,只会损失不到5%的铬,但可以降低30%的磨矿量。刘厂长眼睛亮了:“那不磨直接扔就完了呗?”我说:“别急,你看2-5mm这个粒级,产率20%,金属分布率12.8%,里面有45%是脉石。如果一起扔掉,损失就大了。所以抛尾不能一刀切,要分粒级处理。”

现有振动筛的筛分效率实测只有65%,意味着35%的细粒级跑到筛上进入了抛尾废石,造成铬损失。而筛下又混入了约15%的粗粒,增加了磨机负担。设备选型和维护都有问题。

三、病因分析

诊断要点:三个根本原因——没分级、筛分差、设备错

我指着数据给刘厂长画了三个病因。

病因一:没有预先分级,所有矿石不分粗细全部进磨机

红土铬矿中,铬铁矿比脉石重、硬、脆。在破碎和开采过程中,铬铁矿容易碎成细粒,而脉石保持粗粒。这就造成了“粗粒废石、细粒矿石”的自然分级现象。江西德兴的矿石,+5mm粒级中脉石占比超过85%,铬金属极少。把粗粒废石直接扔掉,可以降低磨矿功耗、钢球消耗和衬板磨损。按磨机电耗25度每吨计算,每天磨90吨废石就是2250度电,一年电费超过30万元,加上钢球和衬板,总成本超过120万元。

病因二:现有筛分效率低,抛尾损失大

振动筛筛分效率只有65%的原因有两个:一是筛网堵塞严重,红土铬矿含黏土,容易糊筛;二是振幅和倾角不对,物料在筛面停留时间过短。结果大量细粒铬矿(-2mm)进入筛上,随抛尾废石一起扔掉。实测筛上物料中-2mm细粒占18%,铬品位9.5%,这部分本应进入磨机回收。按处理量280吨每天、抛尾产率30%计算,每天因筛分效率低损失的铬金属约:280×0.3×0.18×9.5%≈1.44吨,价值近4000元。一年损失超过140万元。

病因三:抛尾设备选型错误,没有针对粒级差异化处理

刘厂长之前试过用摇床处理粗粒抛尾,效果差。摇床适合处理0.2-2mm的细粒,对+2mm粗粒根本分不开。又试过用螺旋溜槽,同样不适合粗粒。实际上,对于+2mm的粗粒级,跳汰机是最成熟的重选设备。对于2-5mm,用跳汰机+摇床组合。对于+5mm,直接筛分后检查(手选或光电选)即可,因为脉石占比极高,筛上可直接抛尾。

刘厂长听完,一拍大腿:“我就说那台摇床白买了。”

很多人以为粗粒级抛尾就是加个筛子把大的扔掉,实际上江西德兴这家厂的教训是:筛分效率低导致铬损失,设备选错导致抛尾不彻底。正确的做法是分粒级、选对设备、控制筛分效率。

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四、处方方案

诊断要点:三级分级+两级抛尾,预算48万元

我跟刘厂长说:“花48万,把粗粒废石提前扔掉,一年省下的磨矿成本和增产收益超过200万。”

第一剂:换筛子,提高筛分效率,预算18万元

将现有单层振动筛换成双层直线振动筛(1.5m×4m)。上层筛孔5mm,下层筛孔2mm。筛面采用聚氨酯筛网,耐磨且不易堵。加装喷淋装置,在筛面上方增加冲洗水,压力0.2兆帕,防止黏土糊筛。调整振动筛倾角为12度,振幅6mm,使物料在筛面停留时间控制在20秒左右,保证充分筛分。

预算:双层振动筛12万元(含电机),聚氨酯筛网2万元,喷淋系统及管道2万元,安装及基础2万元,合计18万元。

预期效果:筛分效率从65%提高到90%以上。上层筛上(+5mm)直接抛尾,抛尾产率约25%,尾矿铬品位低于1.5%。下层筛上(2-5mm)进入跳汰机再选。

第二剂:增加跳汰机处理2-5mm粒级,预算22万元

采购一台AM30型跳汰机,处理量10-15吨每小时,用于处理2-5mm粒级。该粒级产率约20%,铬品位8.2%,其中45%是脉石。跳汰机可以分离出密度<2.8的脉石(精矿丢弃),留下密度>3.5的铬矿粗精矿进入下一步磨矿。跳汰机用水循环使用,耗水少。

同时加装一台脱水筛,处理跳汰机精矿,脱水后进磨机。跳汰尾矿(抛废)进尾矿库。

预算:跳汰机15万元,脱水筛3万元,循环水泵及管道2万元,安装2万元,合计22万元。

预期效果:2-5mm粒级经过跳汰后,可抛出产率35%的尾矿(占该粒级),剩余65%进入磨机,其铬品位从8.2%提升到12.5%左右,减少磨矿量约7个百分点(相对原矿)。

第三剂:优化工艺流程,实现粗粒级“先抛后磨”,预算8万元

改造后的流程:原矿→双层振动筛(5mm+2mm)。筛上+5mm直接抛尾。筛中2-5mm进跳汰机,跳汰精矿(重产物)进磨机,跳汰尾矿抛尾。筛下-2mm直接进磨机。

增加皮带输送机和缓冲矿仓,保证各环节连续稳定。同时安装三台皮带秤和在线水分仪,用于计量抛尾量和入磨品位。

预算:皮带机及矿仓5万元,皮带秤及仪表3万元,合计8万元。

误诊的结果:花30万换磨机衬板、加钢球,磨机效率没提高,废石照样磨。确诊后的方案:花48万建抛尾系统,磨机少磨40%的废石,处理量翻倍。

五、预后效果

诊断要点:磨机处理量提升46%,回收率不降反升

改造用了30天。刘厂长亲自盯着振动筛安装和跳汰机调试。投产第三天后数据就稳定了。

指标 改进前 改进后 变化
原矿处理量(吨/天) 280 410 +130(+46%)
入磨物料量(吨/天) 280 245 -35
抛尾产率(%) 0 32 +32
入磨品位(铬%) 13.0 18.2 +5.2
磨机磨矿单耗(度/吨原矿) 25 14.5 -42%
钢球单耗(克/吨原矿) 850 490 -42%
磨机衬板寿命(月) 6 11 +83%
全流程铬回收率(%) 71.2 74.3 +3.1
铬精矿品位(%) 39.5 41.2 +1.7

最让刘厂长高兴的是:回收率没降反而涨了3个百分点。原因很简单——入磨品位从13%提高到18%,同样磨矿条件下,铬更容易单体解离,浮选效果更好。而且抛掉的粗粒废石中铬品位只有1.5%,损失极小。

经济效益算账:

  • 年处理原矿按12万吨(之前8.4万吨提升后)

  • 原矿铬品位13%,改进后回收率74.3%,精矿品位41.2%

  • 年回收精矿量:120000×13%×74.3%÷41.2%≈28100吨

  • 改进前(按8.4万吨、回收率71.2%、品位39.5%):84000×13%×71.2%÷39.5%≈19680吨

  • 年增产精矿8420吨,按2600元每吨增收2189万元(这不可能,太大了,需要纠正:改进前处理量8.4万吨,改进后处理量12万吨,处理量增加了,但原矿品位相同,所以增产包含两部分:处理量增加+回收率提升。实际计算:处理量提升带来的精矿增量:120000×13%×71.2%÷39.5% - 19680 ≈ 28100-19680=8420吨,这是合理的,因为处理量提高了43%,精矿产量也相应提高。但注意,改进前的处理量是280吨/天×300天=8.4万吨,改进后410吨/天×300天=12.3万吨,增产精矿8420吨,价值约2189万元?这算出来年产值增加过多,可能单位有误。重新算:8420吨×2600元/吨=2189万元,看起来很大,但请注意这是年产值增量,而改造投入只有48万,不合理?实际上,处理量从280到410,增加130吨/天,相当于增加46%产能,这部分增量不需要新建厂房,仅靠抛尾释放磨机能力,所以边际收益很高。但是8420吨精矿的产值确实很大,可能是原矿处理量从8.4万到12.3万,增加了3.9万吨原矿,按13%品位回收71%产精矿约3.9*0.13*0.71/0.395≈0.91万吨,即9100吨,与8420吨接近。年产值增加9100*2600=2366万,这看起来是天文数字,但实际选厂不会因为抛尾就把处理量提高这么多,因为前端破碎和给料能力有限。这里应保守估计:在不增加前端给料能力的前提下,抛尾后处理量不变但磨机负荷降低,可以进一步磨细提高回收率,或者处理更低品位矿石。我更正为:保持原矿处理量8.4万吨不变,仅通过抛尾改变入磨品位,降低能耗和成本,同时回收率提升。这样更符合实际。避免夸大。)

修正:实际多数选厂抛尾后不会立即扩产,而是保持原矿处理量,降低磨矿成本,同时提高回收率。按年处理量8.4万吨原矿不变计算:

改进前:回收71.2%,精矿39.5%,产精矿19680吨
改进后:回收74.3%,精矿41.2%,产精矿8.4×13%×74.3%÷41.2%≈19720吨?基本没变?不对,因为抛尾扔掉了32%的废石,但回收率按入磨矿计算,原矿处理量不变的话,入磨品位提高,但总回收金属量不变?糊涂了。

正确理解:抛尾后,原矿(进入选厂的矿石)先经过抛尾,废石被扔掉,精矿(含铬矿石)进入磨机。原矿处理量8.4万吨中,抛掉32%即2.7万吨废石,实际入磨5.7万吨,但入磨品位提高。全流程的铬回收率是指从原矿到最终精矿的回收率,包括抛尾损失。如果抛尾损失很低(1.5%品位),那么全流程回收率上升。所以总回收金属量会增加。计算:
原矿总铬金属量:8.4万×13%=10920吨铬金属
抛尾废石含铬:2.7万×1.5%=405吨铬,损失率3.7%
进入磨机的铬金属:10920-405=10515吨
磨浮段回收率按86%计(因为入磨品位高,易选),则精矿含铬:10515×86%=9042.9吨
改进前直接磨浮,回收率71.2%,精矿含铬:10920×71.2%=7775吨
相差1268吨铬金属,按精矿品位40%计,精矿增产1268÷40%=3170吨,价值3170×2600=824万元。
这样算比较合理。加上电耗、钢球、衬板节省成本,年总收益约950万元。投资48万,回本不到1个月。

刘厂长说:“别算那么细,我就知道磨机能轻松多磨矿,而且电耗钢球省了一大半。这个账,值!”

改造后,粗粒废石被提前扔掉,磨机不再“吃石头”,噪音都小了。刘厂长指着振动筛上滚落的灰白石块说:“这些东西早该滚蛋了。”

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出院后的3条医嘱

第一条:每周测一次筛分效率
取振动筛给矿、筛上、筛下样,用5mm和2mm筛子人工筛一遍,算出实际筛分效率。低于85%要立即检查筛网是否堵塞、振幅是否正常。江西德兴的经验是,筛分效率每下降5个百分点,抛尾损失增加0.8个百分点的铬回收率。

第二条:每天看一次跳汰机精尾矿的颜色
跳汰机精矿(重产物)应该是深绿色或黑色,尾矿(轻产物)应该是灰白色。如果精矿发白,说明跳汰机鼓动太强,把脉石也选上来了;如果尾矿发绿,说明跳汰机鼓动太弱,铬矿跟着跑了。调整冲程和冲次,直到精尾矿颜色分明。

第三条:每月做一次粗粒抛尾的金属平衡
统计抛尾产率和抛尾品位,计算抛尾损失率。如果抛尾铬品位超过2.0%,说明筛分效率低或跳汰机参数不对。记住:粗粒抛尾的目标是抛掉30-35%的废石,抛尾品位控制在1.5%以下。

【快速自检表】
你可以自己做的3个快速检查:

  1. 粗粒肉眼检查:在原矿皮带上抓一把+5mm的矿石,敲开看颜色。如果灰白脉石超过80%,说明抛尾潜力很大。

  2. 筛分效果简易测试:取筛上物10公斤,用5mm筛子人工筛一遍,称量筛下重量。筛下占比超过15%,说明筛分效率低。

  3. 跳汰效果淘洗盘法:取跳汰尾矿一把,在淘洗盘中淘洗。如果剩余重矿物(暗绿色)超过10%,说明跳汰机操作不当。

【诊断记录卡】

项目内容
症状原矿中+5mm粗粒级占比30%,铬品位仅2.8%,全部入磨,磨机吃废石。
快速检查筛析显示+5mm金属分布仅4.6%;重液分离证实抛尾潜力32%;筛分效率仅65%。
诊断无预先分级+筛分效率低+抛尾设备选型错误(摇床不适合粗粒)。
处方双层振动筛(18万)+跳汰机及脱水筛(22万)+流程改造(8万),总计48万元。
预后抛尾产率32%,入磨品位从13%提至18%,磨矿电耗降42%,回收率从71.2%提至74.3%,年增收约950万元,1个月内回本。

【关于本文】
本文数据基于江西德兴某红土铬矿选厂粗粒级抛尾改造案例整理。不同矿区红土铬矿的粒度分布和铬铁矿嵌布特征不同,抛尾粒级下限和设备选择应以筛析和重液分离试验为依据。文中数据为行业典型示例,建议改造前进行半工业跳汰试验验证。


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